垃圾焚燒爐的“血管堵塞”難題:結(jié)焦從何而來,又該如何根治?
深夜,一座城市的垃圾正在現(xiàn)代化焚燒爐中轉(zhuǎn)化為電能。然而,控制室的數(shù)據(jù)卻顯示,爐膛喉口的溫度正在悄然攀升,而鍋爐的整體效率卻在緩慢下降。
停爐檢修時,眼前的景象觸目驚心:堅硬的焦塊像鐘乳石一樣懸掛在爐壁上,嚴重阻礙著煙氣的流通。這不是個例,而是困擾著許多垃圾焚燒電廠的共同難題。
結(jié)焦,這個聽起來專業(yè)的術(shù)語,帶來的后果卻非常直接:熱效率下降、被迫頻繁檢修、巨大的經(jīng)濟損失,甚至清焦時墜落的焦塊會砸壞設(shè)備,造成嚴重的安全隱患。

01 高熱值:當(dāng)垃圾“燃燒得太好”
燃燒本是為了產(chǎn)能,但垃圾“燒得太旺”反而成了問題。隨著生活水平提高,生活垃圾中的塑料、紙張等高熱值組分顯著增加。
一組實測數(shù)據(jù)揭示了變化幅度:在某400噸/日的焚燒爐項目中,實際入爐垃圾熱值較設(shè)計值平均高出1.22倍,峰值時期甚至超出設(shè)計值26%。
高熱值意味著單位垃圾釋放更多熱量,導(dǎo)致爐膛溫度輕易突破設(shè)計上限。當(dāng)溫度超過灰渣的軟化點時,飛灰顆粒變得黏稠,極易附著在受熱壁面上,形成最初的結(jié)焦層。這層初始沉積物會改變壁面粗糙度,如同滾雪球一般,捕獲更多后續(xù)飛灰,使結(jié)焦問題不斷加劇。
02 化學(xué)“膠水”:堿金屬的低熔點陷阱
結(jié)焦并非單純的物理堆積,其背后是一場復(fù)雜的化學(xué)“合謀”。對焦塊的成分分析顯示,其中含有大量鈉、鉀等堿金屬氧化物。
這些物質(zhì)在爐膛高溫區(qū)(通常高于850℃)扮演了關(guān)鍵角色。它們會與煙氣中的硫、氯等元素,以及飛灰中的硅、鋁氧化物發(fā)生反應(yīng),生成一系列低熔點的共熔體。
關(guān)鍵熔點在1000℃以下:
- 硫酸鈉的熔點約為884℃
- 硅酸鈉的熔融溫度約為874℃
- 部分共熔物的熔點甚至更低
在爐膛高溫環(huán)境下,這些物質(zhì)處于熔融態(tài),像“熱膠”一樣包裹飛灰顆粒,并將其牢牢黏附在壁面上。這就是為什么結(jié)焦一旦開始,就會自我強化,越積越硬。
03 缺氧環(huán)境:還原性氣氛的“助攻”
合理的配風(fēng)是保證充分燃燒的關(guān)鍵,但實踐中往往存在偏差。監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,部分運行工況下,爐膛喉口區(qū)域的一氧化碳濃度異常升高,形成了局部的“還原性氣氛”。
這種缺氧環(huán)境帶來了雙重打擊:
一方面,它直接表明燃燒不完全,產(chǎn)生了更多未燃盡的碳顆粒,為結(jié)焦提供了原料;另一方面,科學(xué)證實,在還原性氣氛下,飛灰的熔點會顯著降低100-200℃。
這意味著,本應(yīng)保持固態(tài)順利通過的灰分,在缺氧區(qū)域變成了黏稠的熔融狀態(tài),結(jié)焦風(fēng)險因此呈指數(shù)級上升。
04 紊亂的流場:讓飛灰“撞上”墻壁
爐膛結(jié)構(gòu)決定了煙氣流場。喉口部位由于煙道截面的突然收縮,極易產(chǎn)生渦流和回流區(qū),成為結(jié)焦的“重災(zāi)區(qū)”。
如果一、二次風(fēng)的配比與風(fēng)速設(shè)計不合理,就會加劇流場紊亂。高溫?zé)煔鈺鼟吨w灰顆粒,持續(xù)沖刷爐膛前拱、后拱的壁面,大大增加了顆粒與壁面碰撞粘連的概率。
計算流體力學(xué)模擬清晰展示了這一點:在非優(yōu)化工況下,喉口處存在明顯的大范圍回流區(qū),飛灰顆粒在此滯留、碰撞、沉積,為結(jié)焦創(chuàng)造了完美的溫床。
面對這四大“元兇”,系統(tǒng)的解決方案必須多管齊下,從材料、工藝到管理進行全方位革新。
05 治本之策:三重革新,破解困局
第一重:給爐膛“換膚”——材料升級
傳統(tǒng)爐壁使用的剛玉莫來石澆注料導(dǎo)熱性能有限。將其更換為碳化硅澆注料,是已被驗證的有效措施。SiC材料的導(dǎo)熱系數(shù)是前者的數(shù)倍,能快速將熱量傳遞給水冷壁管內(nèi)的工質(zhì)。
改造效果顯著:實測數(shù)據(jù)顯示,更換材料后,爐膛輻射受熱面吸熱量從664.43 kJ/kg躍升至1670.54 kJ/kg。更高的吸熱效率意味著壁面溫度顯著降低,從根本上惡化了結(jié)焦形成的熱力學(xué)條件。
第二重:調(diào)整“呼吸節(jié)奏”——精準(zhǔn)配風(fēng)
風(fēng)是焚燒爐的“呼吸”。通過數(shù)值模擬與實測結(jié)合,優(yōu)化一、二次風(fēng)的比例、風(fēng)速及注入位置,可以重塑爐內(nèi)流場。
優(yōu)化目標(biāo)明確:
消除喉口處的回流與死角,使流場均勻順暢;
將飛灰顆粒沖刷壁面的概率降至最低;
確保燃燒區(qū)氧量充足,避免局部還原性氣氛。
研究指出,針對特定爐型,當(dāng)前拱二次風(fēng)速約41 m/s、后拱約38 m/s時,能取得最佳的流場組織效果。
第三重:管控“入口糧食”——源頭管理
治標(biāo)更需治本??刂迫霠t垃圾性質(zhì)的劇烈波動是長期穩(wěn)定運行的基礎(chǔ)。
建立前端監(jiān)測與調(diào)控機制:
定期檢測:對入廠垃圾進行熱值與成分分析,掌握其“脾性”。
精細化發(fā)酵:依據(jù)熱值預(yù)報,合理調(diào)整垃圾在儲坑的發(fā)酵時間。
科學(xué)摻燒:當(dāng)遇到持續(xù)高熱值垃圾時,按比例摻入適量低熱值垃圾,平衡入爐整體熱值,避免爐膛熱負荷劇烈波動。
06 寫在最后
垃圾焚燒爐的結(jié)焦,是“物料特性、工藝設(shè)計和運行管理”三者矛盾的集中體現(xiàn)。它像一面鏡子,映照出城市生活垃圾組分的變化,也考驗著電廠精細化運營的水平。
破解這一難題,沒有一勞永逸的解決方案,而是需要材料科學(xué)、燃燒學(xué)、流體力學(xué)與運營管理智慧的系統(tǒng)性融合。從換上導(dǎo)熱更強的“皮膚”,到調(diào)整每一縷風(fēng)的節(jié)奏,再到把好垃圾入爐的第一道關(guān),每一個環(huán)節(jié)的精進,都在為焚燒爐的“長治久安”增添砝碼。